童彥杰,馬亞麗,周慶國,李林航,沈康文,李青澤
(1.武漢科林化工集團有限公司,湖北 武漢 430223;2.武漢中邦化工設計有限公司,湖北 武漢 430223)
近年來(lái),隨著(zhù)我國社會(huì )經(jīng)濟增速發(fā)展,石油化工和煤化工行業(yè)也飛速發(fā)展,在石油化工行業(yè)飛速發(fā)展的背景下產(chǎn)生了諸多環(huán)保問(wèn)題,尤其生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的含硫酸性尾氣,腐蝕設備、污染環(huán)境、危害健康[1]。針對近年來(lái)日益突出的環(huán)境問(wèn)題,酸性氣高效深度脫硫的工作至關(guān)重要[2]。
目前,酸性氣處理的工藝按最終產(chǎn)品劃分,主要分為酸性氣生產(chǎn)硫磺(Claus法、LO-CAT等)和酸性氣生產(chǎn)化工產(chǎn)品(如硫酸、亞硫酸銨、亞硫酸鈉、硫氫化鈉、硫脲等) 兩大類(lèi)[3]。
Claus法技術(shù)成熟,適應復雜組分或濃度的原料氣,處理效果較好,是目前國內大型煉化企業(yè)處理酸性氣的主流工藝[4]。但該工藝投資較大,對小型煉化企業(yè)而言技術(shù)經(jīng)濟性不佳。
催化氧化濕式脫硫法以L(fǎng)O-CAT工藝為代表,工藝流程簡(jiǎn)單,初次投資費用低,但運行成本高,生成的硫磺產(chǎn)品質(zhì)量不高[5]。
酸性氣干法制酸技術(shù)特別適用于處理高濃度 H2S的酸性氣,工藝成熟可靠,其制酸規模不受限制。但缺點(diǎn)也比較明顯,如對原料酸性氣組分的適應性差;
技術(shù)經(jīng)濟性低,工藝流程長(cháng),能耗較高;
并且裝置占地大;
在環(huán)保方面,有少量酸性污水需要處理[6]。
酸性氣濕法制酸技術(shù)應用范圍廣,可直接處理酸性氣體,生產(chǎn)硫酸產(chǎn)品,對原料具有較強的適應性,對氣體組成和負荷的變化也不是很敏感,即使氣體中水分濃度較高(φ>30%),成品硫酸的質(zhì)量分數也能達到93%。但工藝流程較長(cháng),不適用于小型煉廠(chǎng)[7]。
以酸性氣生產(chǎn)亞硫酸鈉,設備腐蝕嚴重,產(chǎn)品質(zhì)量受煙氣成分影響大,產(chǎn)品市場(chǎng)需求較小。以酸性氣生產(chǎn)硫脲,裝置投資少,產(chǎn)品質(zhì)量較好,市場(chǎng)也好,但是傳統工藝二次污染嚴重,環(huán)保成本高,甚至難以通過(guò)環(huán)評。且生產(chǎn)所需氰氨化鈣(或由石灰石自制,但工序多,且能耗高)需要外購,新工藝還有待開(kāi)發(fā)[8]。以酸性氣生產(chǎn)硫氫化鈉,工藝相對較簡(jiǎn)單,對氣體組分變化不敏感,操作彈性大,適合小型煉油廠(chǎng)的酸性氣處理,具有投資小、見(jiàn)效快、無(wú)二次污染的特點(diǎn)[9]。與其他幾種工藝相比,酸性氣生產(chǎn)硫氫化鈉,流程短、投資省、生產(chǎn)成本低,是技術(shù)經(jīng)濟性較好的工藝方法;
此外,該工藝占用工業(yè)用地少,環(huán)境友好,裝置無(wú)廢渣及廢水產(chǎn)生[10]。
雖然酸性氣制取硫氫化鈉是目前小型煉廠(chǎng)的主要選擇[11]。但是,由于此類(lèi)環(huán)保裝置多半為裝置建成后新增,受用地限制較大,所以能否將裝置用地面積盡可能的小是很多企業(yè)需要面臨的一個(gè)主要問(wèn)題。而且在目前開(kāi)工的裝置中仍然有一些有待改進(jìn)的問(wèn)題被發(fā)現:如反應器之間的液體管線(xiàn)容易結晶,切換反應器操作流程不夠簡(jiǎn)潔方便?;谝陨蠁?wèn)題,我們設計出一種多效酸性尾氣凈化器,其用地面積僅為單個(gè)設備大小,工藝流程優(yōu)化簡(jiǎn)潔,操作方便。
酸性氣中主要成分為H2S、H2和輕烴,酸性氣體自下而上通過(guò)新型多效酸性氣體凈化裝置,在裝置內酸性氣中H2S被裝置內的堿液吸收,生成NaHS產(chǎn)品。該裝置分為兩級,兩級中分別裝有質(zhì)量分數32%NaOH溶液作為吸收劑,在多孔材料負載的貴金屬催化劑作用下,與H2S反應生成硫氫化鈉。脫除H2S后的高熱值凈化氣可作為燃料送入燃料氣系統。
該裝置內進(jìn)行的化學(xué)吸收反應分兩步進(jìn)行,反應的方程式為:
H2S+2NaOH=Na2S+2H2O
(1)
Na2S+H2S=2NaHS
(2)
酸性氣從N1口進(jìn)入裝置,通過(guò)內伸管和分布器,將進(jìn)入酸性分布在R-101B中,在催化劑的作用下,與堿液進(jìn)行一級吸收反應。經(jīng)過(guò)一級吸收反應的氣體,通過(guò)裝置內部管道,通過(guò)R-101A內部氣體分布器,經(jīng)過(guò)兩級吸收后,凈化氣從N2口排出,凈化氣中H2S含量小于10 mg·Nm-3。液體硫氫化鈉滿(mǎn)足GB23937-2009中的標準(L-1或L-2)。
圖1 多效酸性氣體凈化裝置流程圖
通過(guò)采用多效氣體凈化裝置處理重整裝置的酸性氣,回收液體硫氫化鈉及燃料氣。該裝置應用于大連福佳大化集團重整裝置酸性氣處理,該多效氣體凈化器的設備直徑為2 m,高度17.15 m。分為上下兩部分,上段高度5.75 m,下段高度5.15 m,每段工作液位高度為4 m。該裝置重整裝置酸性氣及凈化氣組成見(jiàn)表1。
表1 酸性氣凈化前后組成
開(kāi)車(chē)之前,將質(zhì)量分數32%的NaOH溶液通過(guò)堿液泵加壓至0.7 MPa(G)注入至R-101A,待R-101A液位計顯示到達80%液位時(shí),堿液通過(guò)多效酸性氣體凈化內部溢流管溢流至R-101B,直至R-101B液位到達80%液位時(shí),關(guān)閉堿液泵,停止注堿。此時(shí),每級多效吸收反應器中裝載質(zhì)量分數32%的NaOH溶液12.56 m3。
自重整裝置來(lái)的酸性氣流量為2500 kg/h,經(jīng)調壓至0.4 MPa(G)后,通過(guò)兩級多效吸收反應器,與質(zhì)量分數32%的NaOH溶液進(jìn)行反應,隨著(zhù)酸性氣的通入,多效酸性尾氣凈化器中下段液體中NaOH不斷的與H2S反應生成Na2S和NaHS,其濃度變化如圖2。
從圖2可以看出,在反應前,溶液中僅含有質(zhì)量濃度為32%NaOH,Na2S和NaHS的質(zhì)量濃度均為0。隨著(zhù)酸性氣通入多效氣體凈化裝置后,在反應器中發(fā)生反應(1),NaOH不斷與H2S反應轉換成Na2S,反應43 h后,反應器下段的堿液質(zhì)量濃度為0,Na2S的質(zhì)量濃度為27.44%,隨后,反應器中隨著(zhù)酸性氣的通入,發(fā)生反應(2),Na2S斷與H2S反應轉換成NaHS。在反應至86 h,溶液中的NaOH和Na2S質(zhì)量濃度均為0,NaHS的質(zhì)量濃度為35.7%,至此,多效氣體凈化器中的NaOH全部轉化為NaHS,且產(chǎn)品質(zhì)量達到GB23937-2009中的L-2質(zhì)量標準要求。凈化氣經(jīng)多效氣體凈化氣上段二次凈化后,氣體中的H2S含量小于10 mg·Nm-3,進(jìn)入燃料氣管網(wǎng)作為燃料氣供重整爐使用,每小時(shí)節約天然氣約3500 Nm3。
圖2 NaOH、Na2S、NaHS濃度隨反應時(shí)間變化趨勢
通過(guò)兩級吸收反應器串聯(lián),多效吸收酸性氣,能夠更加有效的脫除酸性氣中的H2S,而且在第一級飽和的情況下,二級反應器仍然可以保持H2S的脫除率,從而保證裝置可靠運行。
凈化氣作為燃料氣,可以大大節省整個(gè)項目的燃料氣消耗量,降低整個(gè)項目的能耗成本,提高裝置的經(jīng)濟效益。
NaHS產(chǎn)品達到GB23937-2009中的L-2質(zhì)量標準要求,可用于染料、選礦、皮草等多個(gè)領(lǐng)域。
整個(gè)裝置流程簡(jiǎn)潔,設備有效結合精簡(jiǎn),造價(jià)低,操作簡(jiǎn)單,裝置運行經(jīng)濟效益明顯,高效、經(jīng)濟的解決裝置的環(huán)保難題。
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