2022年度發(fā)揚工匠精神先進(jìn)工作者先進(jìn)事跡
很多人認為工匠是一種機械重復的工作者,其實(shí)工匠有著(zhù)更深遠的意思。工匠不一定都能成為企業(yè)家,但大多數成功企業(yè)家身上都有這種工匠精神。給大家分享了工匠精神事跡兩篇,歡迎大家閱讀!
郭麗,女,中共黨員,裝備制造部總裝車(chē)間無(wú)線(xiàn)電裝接技師,自工作以來(lái)一直從事一線(xiàn)工作,經(jīng)過(guò)13年的潛心磨練,郭麗同志已成為裝備制造部的技術(shù)骨干。她愛(ài)崗敬業(yè),不計較個(gè)人得失,具有強烈的進(jìn)取心和責任感。
技藝精湛,取佳績(jì)
郭麗同志是中電西北為數不多的表面貼裝技術(shù)高技能人員之一。特別對QFP,QFN,BGA等高精度芯片的焊接與返修有獨到之處。同時(shí)電裝技能水平全面,手工技能高超,在板級、模塊、組合、機柜、天線(xiàn)座等電子裝接上都是佼佼者。
作為“楊萍大師工作室”青年骨干之一,郭麗同志厚積薄發(fā),連續三年參加中電西北QC成果發(fā)布,分獲二等獎、三等獎、優(yōu)秀獎;兩次在中電西北“生產(chǎn)杯”技能大賽中獲的一等獎、三等獎;參加2022年中國技能大賽—中電科職業(yè)技能競賽,在集團公司頂尖選手中脫穎而出,獲得了第9名的好成績(jì),并榮獲中國電科技術(shù)能手和中國電科青年崗位能手榮譽(yù)稱(chēng)號。
任勞任怨,主動(dòng)承擔急難險重任務(wù)
郭麗同志全年加班總計556小時(shí)相當于70個(gè)工作日,工時(shí)名列前茅。她所在的班組本身任務(wù)就多,需要常年加班加點(diǎn),當車(chē)間遇到急難險重任務(wù)時(shí),她身先士卒,主動(dòng)想辦法完成。特別是2022年9月,中電西北為保證產(chǎn)品交付“大干四季度”,她主動(dòng)放棄周末和節假日,幾乎每天晚上加班至9點(diǎn),全年共完成1000多件印制板模塊,60件組合,10件機柜等裝配工作。
面對某機載拖架裝配周期嚴重不足,人員緊缺等困難,郭麗同志勇于“挑大梁”,整個(gè)裝配需要在21CM*8CM*7CM長(cháng)方體內裝5個(gè)連接器、1個(gè)接地板、1塊印制板、132根導線(xiàn),對人員技能水平要求極高,她帶頭制定詳細方案,對于特殊要求的5根導線(xiàn)計算出出線(xiàn)長(cháng)度,提前將屏蔽處理,使操作簡(jiǎn)便方便,最終按時(shí)完成任務(wù)。
敢于擔當,全身心投入工作
作為兩個(gè)孩子的母親,郭麗同志始終把工作放在第一位。只要工作需要她,她都會(huì )第一時(shí)間趕赴工作崗位。
在疫情期間,中電西北個(gè)別項目交付時(shí)間緊,她主動(dòng)向車(chē)間報備:“我及家人節假日未外出,沒(méi)有乘坐公共交通工具,沒(méi)有去過(guò)人員密集場(chǎng)所,沒(méi)有和外來(lái)人員接觸,身體狀況一切良好,可以隨著(zhù)等候命令!” 2月6日,她就承擔起緊急維修任務(wù),成為裝備制造部第一位投入科研生產(chǎn)的員工,帶領(lǐng)其他4名員工加班10余天,順利完成某產(chǎn)品20套上變頻器、10套電源走線(xiàn)單元和10套上變頻器及內部印制板的鉗電裝,保證了緊急任務(wù)按期完成。
勤于思考,攻破技術(shù)難關(guān)
郭麗同志承擔的某預科研產(chǎn)品陣面天線(xiàn)首次裝配任務(wù),需要在512個(gè)高頻連接孔上焊接SMP*3.2mm高頻連接器,要求用鋼針蘸取少量焊錫膏360度范圍內均勻涂抹在連接器的凸臺面,并準確無(wú)誤地插入焊接孔中,既要保證連接器中心不偏移、不短路,還要盡量縮短整個(gè)加工時(shí)間,難度較大。面對困難,郭麗同志勤于思考,自制工裝,運用自己熟練的操作手法平均每20秒完成一個(gè)連接器的涂抹,四個(gè)小時(shí)內就完成了整個(gè)天線(xiàn)連接器的安裝和回流焊接,經(jīng)測量全部合格,無(wú)一短路現象。
某產(chǎn)品在首件焊接中多個(gè)芯片發(fā)現焊接不良,主要是國產(chǎn)芯片引線(xiàn)腿的鍍金材料在焊接中容易產(chǎn)生金粹導致虛焊,但目前沒(méi)有專(zhuān)用除金設備,郭麗同志不畏艱難,一絲不茍手工除金,通過(guò)控制操作手法、時(shí)間、角度達到預期效果,得到了工藝和檢驗人員的認可,產(chǎn)品質(zhì)量也得到了保障。
善于總結,積極發(fā)揮傳幫帶作用
在平時(shí)工作中,郭麗同志始終保持整理工作筆記的習慣,通過(guò)對工作筆記的總結,梳理,整理出工作中的操作難點(diǎn),正是這些看似不起眼的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,讓她散發(fā)出光和熱,憑借著(zhù)樸實(shí)的工作作風(fēng),扎實(shí)的理論功底,執著(zhù)的敬業(yè)精神,科學(xué)的工作方法,在平凡的崗位上默默耕耘著(zhù),在平凡的工作中默默奉獻著(zhù),用一項項工作業(yè)績(jì)詮釋了一份份的不平凡。
她在自己不斷提高的同時(shí)還幫助身邊年輕員工提高技能水平。親身示范、學(xué)習交流,將自己的獲獎經(jīng)驗和技能毫無(wú)保留的傳授給青年員工,先后帶徒弟7名,做好了傳幫帶工作。
一份耕耘,一份收獲,工作多年來(lái),郭麗同志一直戰斗在生產(chǎn)一線(xiàn)上,腳踏實(shí)地不斷傳承工匠精神,勇做技能先鋒。
勤奮、刻苦、認真、執著(zhù),是他的代名詞,他就是劉剛,金泥集團干法廠(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng)。
從2000年由金泥四廠(chǎng)調入干法廠(chǎng)項目部,進(jìn)行安裝籌建工作。跟隨公司骨干去滇西水泥廠(chǎng)學(xué)習新型干法水泥工藝,認真學(xué)習后回配合蘇安公司進(jìn)行安裝工作??梢哉f(shuō)干法廠(chǎng)設備的安裝以及運行都由他來(lái)跟進(jìn)。試機時(shí)被分配到生料燒成車(chē)間廢氣崗位工作一年,由于工作需要調入庫房保管。當時(shí)庫房保管就他一人,沒(méi)有節假日,領(lǐng)取材料時(shí)不管在哪都是隨叫隨到。在檢修量大,備品備件需求量多的時(shí)候,為了保證檢修時(shí)備品備件供應及時(shí),他直接住在廠(chǎng)里,確保檢修任務(wù)順利完成。2007年由庫房保管調為干法廠(chǎng)技術(shù)員,從事設備管理工作。為了加強自己的業(yè)務(wù)能力,他從網(wǎng)絡(luò )和課本上去掌握新型干法水泥設備的性能、結構,勤下現場(chǎng)對設備進(jìn)行更加細致的檢查與管理,同崗位人員與技術(shù)人員積極交流,弄透全廠(chǎng)設備。2010年由于業(yè)務(wù)能力突出被提拔為生產(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng),全面主管干法廠(chǎng)設備工作。
還記得我剛進(jìn)廠(chǎng)的時(shí)候,工藝員給我們講解水泥生產(chǎn)工藝,說(shuō)到我們廠(chǎng)的心臟就是窯系統,可想而知窯系統對于水泥廠(chǎng)的重要性。但是當時(shí)的篦冷機故障較多,冷卻效果不好,經(jīng)常出現“紅河”的情況。出現“紅河”不僅會(huì )減少篦冷機的使用壽命,而且還會(huì )燒壞熟料庫下的輸送皮帶,導致每個(gè)月都因篦冷機故障而造成窯系統停機2次以上,不僅成為制約安全生產(chǎn)正常進(jìn)行的瓶頸,而且維修費用也很大。他身為管理設備的生產(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng),身當其職主動(dòng)挑起了改造篦冷機的重擔。他認真查閱資料,積極和設計院及一些工程單位溝通,對篦冷機進(jìn)行論證改造。他把廠(chǎng)當成自己的家,每天半夜他辦公室的燈都是亮著(zhù)的,在他的辦公桌上堆滿(mǎn)了厚厚的資料和一張張的設計圖紙。功夫不負有心人,由于前期工作扎實(shí),論證充分,篦冷機改造工程一次成功。熟料溫度由改造前的230度降到了現在的100度左右,每年可節約維修成本100萬(wàn)元左右,篦冷機故障率大幅度下降,徹底消除了篦冷機對窯系統的影響。后來(lái)劉部長(cháng)又發(fā)現篦冷機風(fēng)機群噪聲很大,會(huì )對崗位工造成職業(yè)病的危害,申請購置了11臺風(fēng)機消聲器,采取對噪聲的治理。
隨著(zhù)國家環(huán)保標準越來(lái)越高,我廠(chǎng)面臨環(huán)保壓力也隨之增大。首先面臨考驗的就是窯頭窯尾的粉塵治理。他經(jīng)過(guò)多方考察并拿出方案,將窯頭大布袋由內濾式改為現在的外濾式,將窯尾的電收塵器改造為現在的電袋結合收塵器,大大減少了粉塵的排放。粉塵排放濃度由改造前的100mg/m3降低到現在的20mg/m3以下,遠遠低于國家標準。同時(shí)國家對水泥產(chǎn)業(yè)規定了新的能耗標準,我廠(chǎng)的節能降耗形勢特別嚴峻。他通過(guò)翻閱資料和其他水泥行業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行溝通,利用先進(jìn)設備對全廠(chǎng)能耗進(jìn)行控制。廠(chǎng)內所有大型高壓風(fēng)機電機由液阻柜控制均改為高壓變頻控制,水泥磨1250kw電機,生料磨1400kw電機,礦粉磨1000kw電機都安裝了進(jìn)相機,這些節能措施的設備都節省電量15%左右以上,明顯的降低了我廠(chǎng)能源消耗,使我廠(chǎng)的綜合電耗控制在93Kwh以下。
他追求對設備的精細化管理,勤下現場(chǎng)和相關(guān)技術(shù)人員對在用設備進(jìn)行認真診斷,發(fā)現設備缺陷及時(shí)處理。他每時(shí)每刻都會(huì )把精力放在設備的研究和創(chuàng )新上,虛心學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,結合實(shí)際對制約生產(chǎn)的瓶頸適時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新。諸如水泥磨篩分隔倉裝置的改造,回轉窯液壓擋輪油缸技術(shù)改造,O-Sepa選粉機的技術(shù)改造及混合材庫下料不暢等技改項目,解決了存在的設備缺陷,提高了設備運轉率和臺時(shí),降低了維修費用和職工勞動(dòng)強度。對創(chuàng )新后的項目進(jìn)行整理,并申請專(zhuān)利,現已通過(guò)國家實(shí)用新型專(zhuān)利四項,其中多個(gè)技術(shù)革新項目獲得省市技術(shù)革新創(chuàng )新獎。
劉剛在每周的安全生產(chǎn)例會(huì )上說(shuō)的最多的一句話(huà)就是“做好設備的潤滑保養,勤到所屬崗位的設備區域巡檢,要將設備故障消除在萌芽狀態(tài),確保設備的運轉率”。雖然將巡檢任務(wù)已下達到各車(chē)間崗位,但是他每天都要將全廠(chǎng)的設備認真巡查一遍才覺(jué)得放心。他以扎實(shí)的工作作風(fēng),嚴謹的工作態(tài)度對待每一天的工作。他對工作的態(tài)度值得我們每一位金泥人去學(xué)習。正是因為他對工作的恪盡職守,真抓實(shí)干,才能使設備運轉率常年保持在較高的水平,為干法廠(chǎng)的正常生產(chǎn)保駕護航。